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新式石灰豎窯環保除塵設備改造應用

來源:未知編輯:admin 發布:2022-08-12 閱讀:
核心內容:新式石灰豎窯環保除塵設備改造應用,是很多石灰廠面臨的問題,老式的石灰窯在環保除塵方面的設備老舊,除塵效果差,環保排放不達標

新式石灰豎窯環保除塵設備改造應用,是很多石灰廠面臨的問題,老式的石灰窯在環保除塵方面的設備老舊,除塵效果差,環保排放不達標,對環境造成了破壞,升級改造環保除塵設備是非常重要的一個環節。

福建鋼鐵廠有7做石灰豎窯,由于技術裝備和生產工藝上的落后,導致整個廠區生產作業環境差,揚塵大。隨著國家對企業的安全環保要求不斷提高,整個生產工序降塵成為影響企業生存的關鍵因素。石灰廠開始進行降塵改造,主要針對廠區配套的三臺除塵器:1#-6#窯煙氣除塵器、二期破碎除塵器、1#-4#窯成品出灰除塵器。由于這三臺除塵器為原福建三金鋼鐵廠白灰窯建設配置,在設計能力、吸塵點位、管道走向及本體結構上存在較大缺陷,導致廠區內揚塵大,作業環境惡劣。針對上述問題,結合現場實際,對生產工藝全面考慮,力求降塵達標。

新式石灰豎窯環保除塵設備改造應用

1 改造方案及實施內容

1.1 1#-6#窯煙氣除塵器改造 原煙氣除塵器有八個吸塵點位,其中六個是針對1#-6#窯窯頂,另外兩個是針對5#-6#窯出灰部分。本體灰倉僅為四個,且直接與出灰埋刮板機連接,密封較差,風量損失大,經常造成埋刮板機卡堵。窯頂倒料和出灰時,經常在爐門和出灰車棚揚塵。因此整個廠區內粉塵亂飄,出灰農用車司機擋風玻璃經常被石灰粉塵覆蓋,既影響農用車壽命,也不利安全駕駛。雖然我們之前對窯頂及窯底出灰短接進行整改,但密封效果不佳,沒有實質性改善。因此我們做以下整改:(1)將煙氣除塵器底部4個大灰倉隔斷,改為8個小灰倉(見圖1)。(2)在每個灰倉底部縮口為400mm*400mm,加裝星型卸灰閥。(3)拆除原灰倉底部破損埋刮板機,利用現有基礎,重新安裝兩臺MS25埋刮板機,并將頭輪延長,落灰點直接在農用車中心。(4)拆除原除塵灰裝車彩瓦棚,重新用3mm薄板制作新車棚,增加密封,減少粉塵外溢。

1.2 破碎部分除塵改造 石灰廠生產成品分為兩大類,一是供煉鋼用石灰塊,一是供燒結用粉灰。破碎部分主要分兩條線,一期破碎主設備是FD1500立軸式反擊式破碎機,二期破碎主設備是FD1750立軸式反擊破。由于我廠7#窯窯體部分存在較大設計缺陷,成品生燒在50%以上,無法滿足生產要求,所以停用,故一期破碎部分也停機閑置。而破碎大棚為鋼結構大棚,外包彩瓦,一期和二期破碎線分別布置于大棚兩側,中間為石灰堆場。大棚內部由于鏟車上料及農用車倒運卸石灰,內部揚塵無法避免。但兩條破碎線生產時,揚塵太大,人員無法進入點檢維護,崗位衛生工作量較大,操作工連連叫苦,設備作業環境十分惡劣。針對以上問題,我們做如下整改:(1)由于一期破碎線停用,斷開所有與之連接的除塵支管,僅保留去往二期破碎的除塵主管路,減少風損。(2)將去往二期破碎的除塵主管路進行分段縮口,增加除塵抽力。(3)將二期破碎揚塵點重新梳理,共四個點:鏟車上料點、進破碎機皮帶頭輪罩、破碎機底部出灰點、進多斗提升機皮帶頭輪罩。(4)針對吸塵點,重新用φ273管布置,與主管進行45°斜碰,取消90°垂直碰管,較少風阻。(5)各除塵點位重新制作吸塵罩,尤其是鏟車上料部分,在不影響鏟車上料的情況下,增大吸塵罩覆蓋面積,減少粉塵外溢。(6)將破碎除塵器底部2個大灰倉隔斷,改為4個小灰倉。(7)將灰倉底部縮口至400mm*400mm,加裝星型卸灰閥。(8)拆除原灰倉底部破損埋刮板機,利用除塵器立柱制作埋刮板機平臺,上方重新安裝一臺MS25埋刮板機。(9)平臺下方用3mm薄板圍建卸灰車棚,減少粉塵外溢。

1.3 1#-4#窯成品除塵器改造 1#-4#窯成品除塵器共有4個除塵點,主要吸塵點為1#-4#窯出灰車棚。石灰廠1#-4#窯出灰部分是由一臺單獨的除塵器控制,風量40000m3/h,配備的引風機電機功率45KW,位于原7#窯主控室旁邊,各窯出灰時聯動打開氣動閥進行除塵。經過長時間的跟蹤,發現除塵效果慢慢會變差。后經過檢查,這臺除塵器管道內部容易積灰。為了改善出灰揚塵,我們有考慮提高將現有電機改為變頻電機,級數由6級改為4級,提高過濾風速。但經過和廠家溝通,發現不可行,要重新配置變頻器,同時電機基座要變更,整體改造費用偏高。考慮石灰廠的后續改造,7#窯部分將面臨拆建,我們決定變更方案,出灰部分改由1#-6#窯煙氣除塵器控制,成品除塵器停用。這樣可以省去這臺除塵器運行電耗、布袋及袋籠消耗費用及管道積灰清理費用。我們做如下整改:(1)斷開成品除塵器本體至1#-4#窯段主管道,同時斷開1#-4#窯氣動閥上方除塵支管。(2)保護性拆除1#-4#窯車棚上方的除塵主管道,重新安裝時整體調向,即原1#窯端調至4#窯端(見圖2)。(3)安裝新管道,一端與4#窯上方管道連接,一端4#窯段煙氣除塵器管路碰口,即1#-4#窯出灰部分除塵由煙氣除塵器控制。(4)各窯底出灰棚上方除塵支管路更換,與主管底部碰口焊接,減少積灰。

1.4 1#-6#窯出灰車棚改造 原配置出灰車棚為鋼結構彩瓦棚,由于使用年限較長,均存在不同程度的破損,出灰時密封不足,影響除塵效果,粉塵外溢情況較嚴重。同時,由于車棚較長,出灰裝車時,整個農用車車身都在車棚里面,影響駕駛員視線,存在安全隱患。針對這種情況,我們進行如下整改:(1)拆除原有彩瓦棚,新建車棚與窯底筒體連接,三面用3mm薄板來圍建,長度方向露出駕駛位。(2)在駕駛室后方車頂與頂棚之間,利用我們換下來得耐熱運輸膠帶制作柔性密封皮簾,這樣形成相對密閉的空間,提高除塵效果。

1.5 循環水路噴淋系統建立 在公司循環水池邊新建水泵房,安裝離心泵(KQDP40-10*104kW Q=10m3/h),兩用一備,并配備保壓隔膜氣壓罐及一拉二變頻器。管道分別布置到石灰石原料倉上方及下方振動給料機出、窯前倉振動給料機上方,水管末端安裝霧化噴頭,由電磁閥控制,與上料線同步啟動,可有效減少鏟車上料、振動機給料的揚塵。

2 降塵改造后的效果 通過本次石灰降塵改造,除塵效果明顯,具體包括:(1)1#-6#窯窯頂冒煙問題基本得到有效控制,而且1#-6#窯煙氣除塵器引風機頻率由原來48Hz降至42Hz,清灰埋刮板機運行穩定無卡堵、泄露,卸灰揚塵也控制于車棚內。(2)二期破碎大棚除塵效果最為明顯,原來設備點檢人員在生產期間,粉塵太大無法進入點檢。現在可隨時進出巡檢,且破碎引風機頻率由原來45Hz降至30Hz,清灰埋刮板機運行穩定無卡堵、泄露,卸灰揚塵也控制于車棚內。(3)成品除塵部分現已正式停用,減少一臺除塵器的運行和維護費用,1#-4#窯出灰部分除塵管道并入1#-6#窯煙氣除塵器,出灰機與除塵管道氣動閥門連鎖,減少風量損失,且除塵效果明顯,出灰車棚周圍再無揚塵。(4)石灰石在原料倉上料、窯前倉振動給料進行兩道霧化噴淋,表面噴濕,整個上料部分及窯下單斗部分均無揚塵,且間接降低窯頂上料揚塵。

3 結束語 本次石灰降塵改造,不僅從除塵器本體、管道和設備上的改造,最主要是在現有的裝備條件下進行的整體優化,投資小,耗時短,且未對生產造成太大影響。通過這次的改造,除塵設備停用一臺,除塵效率大幅提升,整個廠區作業環境得到極大的改善,為本廠安全生產、環保達標打造了堅實基礎。通過本次降塵改造可以看出,企業的生存發展與技術裝備的更新密不可分,只有不斷地技術改造,淘汰落后裝備,才能不斷增強自我發展能力,實現企業的可持續發展。

通過技術改造,石灰窯除塵設備升級,整體石灰窯環保排放達到了工業環保排放標準。給行業的老式石灰窯的環保除塵設備升級改造,提供了很好的參考案例。是一個比較鮮明的案例。對以后石灰窯環保除塵設備的升級改造,具備知道性的作用。

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